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楼主: 炉师傅

从灭菌工作上说脉动真空灭菌器的湿包问题(1、8、28、34、36、。。。)

   火... [复制链接]
发表于 2010-8-20 16:43 | 显示全部楼层
谢谢炉师傅:我们医院也经常出现湿包,但不知何原因,今天看了你的讲解,初步有些了解!
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 楼主| 发表于 2010-8-26 19:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 炉师傅 于 2010-8-26 19:37 编辑

抱歉,没有大块时间用来更新,只能一点一点的来了,继续:

脉动真空灭菌器的湿包问题及其对策(四)
  现在讨论外因所致的湿包问题。
  据有关人员的研究,>70%的湿包是由于外因引发的,所以很有必要详细分析讨论。

1.灭菌器自身问题所致的湿包

1.1灭菌器腔体泄漏
   灭菌器最要命的问题就是压力容器部分泄漏,它不光危害运行安全,也会造成湿包,危害医疗安全。
   腔体或是灭菌柜体泄漏,早期常常表现为:在腔体不锈钢层面上,出现1-3mm级别的小洞,或是2-5mm左右的裂纹,蒸汽或是其冷凝水从夹层内通过漏点漏到灭菌腔内,不灭菌时难以觉察,但灭菌后,泄漏的水汽会弄湿漏点附近的消毒包,造成正常包件湿包。
  漏点的位置,据经验,新华的脉动真空灭菌器,常常发生在腔体靠近底部的位置。

  判断:如果湿包情况符合以下几个条件,就要考虑灭菌腔是否存在泄漏:
a:湿包只有一个,或只有几个且放置位置集中,并且放置在消毒车架的边缘位置的(靠近腔壁);
b:湿包内部不湿,只是外包布潮湿;
c:几次湿包均发生在灭菌腔里放置的同一位置;
d:同时发现其它的包件虽不是湿包,但觉得还是潮;
e:在灭菌过程的最后干燥阶段,经验发现抽真空难以抽到底。

检查:
  检查是否有漏点,可以做泄漏测试,或叫保压试验,
  没有泄漏测试程序的灭菌器,可手动抽真空达到-85Kpa以下,关闭灭菌腔各个阀门手动计时,一般15min内泄压<2Kpa即可通过,密封良好,也没漏点。
  可能会认为,门密封也有可能泄漏,会干扰判断漏点的存在,可看保压时间来断定:一般门密封轻微泄漏,掉压2Kpa要5min以上,而密封严重泄漏的话不用测试就可知道,
  如果有漏点,一般1-2min内失压就会超过2Kpa,有泄漏程序的灭菌器就会报警。
  要进一步检查漏点的位置,结合湿包的放置位置就会找到漏点的区域,通汽时用耳朵倾听,漏点会有嘶嘶声音。
  由于不锈钢表面反光强,具体点的位置在照明下,可能用肉眼难以分辨,可采用的方法是:
  断开灭菌器的汽源,等到冷锅后,开启汽源,夹层会产生冷凝水,观察漏点的区域,会发现有水珠或细细的水流喷射,同时打湿腔壁,这样,漏点就会找到,用记号笔标记后,上报处理。

  漏点处理:漏点只能由灭菌器厂家,或是有压力容器维修资质的人员来维修焊接。

  预防:通常难以预防。
          只能凭消毒员,根据灭菌器的老旧状况,在每日开始灭菌前的清洁工作后,通汽预热时,按上面介绍的方法,一听漏汽声,二看水迹,照明观察冷凝水是否露出腔体表面,由此判断漏点,尽量预防此类原因导致的湿包发生。
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发表于 2010-9-3 09:59 | 显示全部楼层
谢谢炉师傅这么详尽的介绍 辛苦了!
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 楼主| 发表于 2010-9-13 19:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 炉师傅 于 2010-9-13 19:13 编辑

回复 43# 伶仃

是那个小脸盘的边缘背面那一圈,有凹槽形状而存水的缘故。
你放的水平,那圈凹槽就成了蓄水池,冷凝水排不下去,灭菌后水平位置动一下,那一圈冷凝水就溢了出来,弄湿包布;
尽量换个边缘背部做工好点的,也可以把原来凹槽敲平开口等等,不让它存水;
或者不换不改动,碗口朝下斜放,斜放角度45度左右,让水淌下也可,但不要90度侧放,因为这样,放置最低点的盆子边缘容易潮湿。
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发表于 2010-9-13 20:05 | 显示全部楼层
炉师傅,蒸汽发生器是不是每天都要进行冲洗以达到蒸汽的洁净?
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发表于 2011-5-31 14:43 | 显示全部楼层
很幸运学到这么多专业知识,非常感谢炉师傅!
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发表于 2011-6-26 23:07 | 显示全部楼层
看了这么多湿包的知识,真是感慨365行,行行出状元!
能把灭菌器搞得这么清楚的供应室人员怕是没有几个,包括护士长!
对于设备,我们只是知道使用,不钻研工作原理,
所以有问题的时候就无法下手分析原因!
向炉师傅学习了!
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发表于 2011-7-5 18:23 | 显示全部楼层
讲解的透彻、明晰,能够解决工作中的实际困难的,对楼主的主题收藏了!谢谢!
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 楼主| 发表于 2011-7-5 21:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 炉师傅 于 2011-7-5 21:46 编辑

因工作生活上的事,这个贴还没写完就搁置一边,最后重上论坛,竟然忘了要续。
   有朋友把这个贴又挖了出来,才想起没续,一头冷汗!很是惭愧,谢谢各位的欣赏!我将尽可能的快点续完,不负大家所望,谢谢!
1.2冷凝器破损
    首先声明:这里所说的冷凝器问题,特指新华系列脉动真空灭菌器,不具有普遍意义,仅供参考。
    冷凝器,是灭菌器上的一个重要部件,它位于一段管路上,这段管路两端,连接着内室排放口和真空泵进口。冷凝器相当于一个换热器,以冷水为冷却介质,灭菌器排放的蒸汽和水经铜质换热管面冷却,变为热水,被真空泵排出。由此保护真空泵及其附属管路不受热损坏,并能改善排放环境。
    实践发现,新华系列的冷凝器有过几次损坏的现象,经检查,是由于使用了自来水作为灭菌器用水。
    其水中的杂质易在换热铜管上结垢,使得铜管换热能力逐年降低,最后因过热疲劳导致铜管破损。
    这时候,在灭菌的最后干燥阶段,当抽真空达到了较高真空度时,冷却水就通过冷凝器换热铜管破损处进入内室,导致湿包。
    判断,如果湿包情况符合以下几个条件,就要考虑冷凝器是否破损:
        a:在灭菌过程的最后干燥阶段,发现抽真空抽到一定程度后,真空度又会回来。比如:抽到-91Kpa后,停一会儿就会回压,一直回到-86Kpa值上,然后真空泵嗡地一声,又开始、往下抽,再到-91Kpa后又回压,如此循环,直到干燥结束;
        b:灭菌后打开柜门时,一股水汽扑面而来,有经验的消毒员会感觉到这不会是蒸汽冷凝水蒸发的水汽,而是有杂质的冷水蒸发的水汽。
        c:灭菌后取出检查时,发现湿包,特别是靠近排气口周围的几个包,湿包情况尤为严重;
        d:湿包内部不湿,只是外包布潮湿;
        e:同时发现其它的包件虽不是湿包,但觉得还是潮;
    检查:
    一般地,满足上面的判断条件a,即可认为冷凝器破损。
    如怀疑并要排除是单向阀损坏等问题,可进一步检查:
    等到灭菌器冷锅后,关上柜门手动抽真空,观察内室压力变化是否符合判断a,如符合,经压力变化几个循环后,退出抽真空。气压平衡后开柜门,检查排水口及内室底部,如发现大量的积水,就可以判定冷凝器破损。
    处理:厂家更换,几千元。
    预防:
         该问题用保压测试是无法发现的,平时在操作灭菌器时注意抽真空的情况,发现抽真空时,压力有反复现象,就要引起重视。
建议使用处理过的软化水作为灭菌器用水。软化水的杂质少,换热铜管不易结垢,可大大延长冷凝器使用寿命。
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发表于 2011-7-6 17:00 | 显示全部楼层
炉师傅真的太感谢你了!从你这里学到了很多灭菌器知识!谢谢。。。。
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发表于 2011-7-6 18:34 | 显示全部楼层
学习后受益匪浅,长知识了,感谢。
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发表于 2011-7-7 00:41 | 显示全部楼层
学习了...........................谢谢老师
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 楼主| 发表于 2011-7-11 19:22 | 显示全部楼层
继续:
     1.3疏水阀故障引发的湿包问题
疏水阀,一般装在蒸汽容器或管路的末端,它可以隔断蒸汽,而让蒸汽冷却产生的冷凝水通过。
疏水阀位于灭菌器夹层排放管路的末端。
国产灭菌器一些老型号的,在内室排放管路也装有疏水阀。但现在所产的新机,用气动阀(新华称F5)代替原有的疏水阀,定时自动开启,排放内室冷凝水。
疏水阀是个不起眼但重要的部件,它能及时排除夹层的积水,保持夹层温度,防止水击损坏受压部件,在夹层向内室进汽时,保证内室没有夹层冷凝水混入。
如果疏水阀出现问题,一般是堵塞问题,会造成夹层冷凝水不能及时排除。其次是其排放开度太小,冷凝水亦来不及排尽。
疏水阀故障引发的现象:
1.冷凝水混入内室,外湿包;
2.夹层温度低,出现灭菌阶段无法到达指定灭菌温度。或是升温很慢,到达灭菌温度后,温度变化极不稳定,出现低温故障报警。
判断:
1.        所有包件都有不同程度湿包,器械类更是重度湿包,甚至全部湿透,像水里捞出来的一样(夹层疏水阀堵塞严重);
2.        轻度湿包,一般是位于灭菌器底部的包件湿包,顶层包件情况尚可,这种情况常常出现在国产一些老型号的,在内室排放管路也装有疏水阀的灭菌器;
3.        同现象第2点
4.        检查轻度湿包时,发现外面湿的厉害而包件内部相对干燥。
检查:
条件许可时,可用手快速触摸疏水阀的进口和出口两端管路,(注意安全,防止烫伤!),如发现出口管路的温度大大低于进口管路,就可以确定疏水阀堵塞。
如这样难以判断,用螺丝刀开大疏水阀的调节旋钮,并轻轻敲击疏水阀,如能听到明显的流动声,也可确定问题。
最好是灭菌器停汽,夹层压力回零后,拆开疏水阀,检查内部器件如双温金属片等是否存有污垢,以最终确定。
处理:
1.如疏水阀内部脏污,拆洗疏水阀;
2.如脏污程度较轻,拆洗后,用螺丝刀适度开大疏水阀的调节旋钮,并调试;
3.疏水阀如有损坏的部件,维修更换部件或疏水阀本身。
预防:
灭菌器的疏水阀应进行定期的清理和保养,并根据冬夏气温的变化适当调节疏水阀调节螺丝的开度。一般地,冬季特别是零下结冰时,要适当加大开度。
平时注意,使用前一定要充分预热设备,
如发现进汽阶段,进汽声音不平稳,有抖动声;或是夹层向内室进汽的管路,进汽时有抖动、水击现象;或是内室升温时,温度有高低反复、跳动变化情况,就要引起重视,及时检查疏水系统。
经历:
科室新安装一台国产灭菌器,使用几周正常。一日突然发生全体湿包,生物监测阳性,立即召回,并查找原因。
经检查,尽管在安装调试时已清洗了疏水阀,但由于是新机,管路内仍有杂质,通过几周蒸汽的冲洗,杂质最后还是累积在疏水阀处,最终堵塞,造成冷凝水在进汽阶段混入内室,形成湿包。
由于冷凝水温度低,实际灭菌温度低于物理监测温度,出现阳性结果。
至此给我一个重大教训:在新机启用或是长期闲置设备开动时,一定要在开始使用的一段时间内,要反复几次,做好管路冲洗,还有对进汽过滤、进水过滤、排放管路上各种阀门的清洗工作。
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发表于 2011-8-5 15:19 | 显示全部楼层
        太谢谢炉师傅了,对于湿包的问题作了这么详细的解释,在以后的工作中可以对照着去找原因。
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 楼主| 发表于 2011-8-31 10:44 | 显示全部楼层
1.4灭菌程序出错:
    本章讨论范围:限于国产品牌灭菌器,脉动真空方式为:内室压力,从负压至正压连续若干次,用于排除内室空气。
    现在国产主流品牌的脉动真空灭菌器,可选择使用各种程序来控制灭菌,其灭菌过程均已实现自动化。
原因:
    由于种种原因,会使灭菌程序的各项参数发生异常,或过程异常,导致灭菌失败或湿包。这样的事件,虽然很少,但还是有一定的发生几率的。
    因基本参数及灭菌参数发生的异常,使得灭菌过程中,脉动次数或干燥时间的出现减少,或是脉动上下限值的出现错误,均会造成湿包的可能。
  
    参数异常的原因,主要是:
      1. 灭菌器控制核心——PLC(可编程逻辑程序控制器)工作出现故障;
      2.  断电后,PLC丢失了参数。再次开机后,PLC使用的参数可能会为零或随机值;
    灭菌器停用并断开电源后,PLC自带的电池会继续供电,保持系统时间和参数记录,如电池失效,PLC会丢失系统时间和正确的参数设置;
    脉动真空阶段,不光是为了排尽空气,保证灭菌效果,它还能将内室中产生的大部分水份,在此阶段中予以排除。
    如脉动次数小于3次,不仅会影响灭菌效果,还会造成水份滞留,造成湿包;
    脉动上下限值错误,特别是下限值不能达到-80kPa以下,抽湿不足,也有可能湿包;
    灭菌后的干燥阶段,设备将去除包件的残余水份,干燥时间没有达到要求,也可能会出现轻度湿包。
    过程异常的原因:
       PLC能在恶劣的工业条件下工作,灭菌器的PLC,能忍受40-50℃的高温,只要加强灭菌设备间的通风散热,一般不会出问题。最常见故障原因,就是灭菌时,外部电源出现了瞬时通断或电压大幅波动、浪涌,导致向PLC供电的+24V稳压电源模块受损,影响了PLC正常工作,出现了一些读写错误、传输信号丢失等问题,造成参数紊乱或进程异常,进而造成灭菌过程的异常。
   
现象:
    有下列现象之一,即应考虑是否为灭菌器程序问题引发:
       1.  湿包情况尚可,包件没有明显的潮湿点或浸润,只是手触摸时感到潮湿;
    2.  湿包伴随灭菌化学监测不合格;
       3.  整个灭菌过程,经历时间比平常要短;
       4.  灭菌器的显示的系统日期时间和实际的完全不对;
检查:
    事后检查,以灭菌器的界面设置和打印记录为准。只要发现灭菌参数的设置有异常,或设置正常,但记录显示的几个过程,其实际经历时间和设定时间对不上,而且温度压力变化有异常波动或跳动,即可判定;
处理:
    检查参数设置情况,改为正确的参数设置,物品重新处理记录后灭菌;
    如发现正确设置后,灭菌时参数仍有异常,停止使用该灭菌器,报请检修;
    如检查发现是PLC的电池失效,更换电池后即可使用;
    确定是PLC故障导致的灭菌程序问题,如厂家更换PLC,或是重新写入程序,要仔细的认证,应在使用灭菌器前,做三次生物监测和三次BD测试,通过后方可使用。
预防:
      1.知识方面:灭菌人员应牢记灭菌的各项参数,以备调整,一般设置如下:
     基本参数设置:脉动上限:+80kPa;脉动下限:-80kPa;排气零位:+10kPa;回空零位:-10kPa
     灭菌参数设置,除液体、快速和121℃灭菌程序外,各种程序大同小异,基本范围是:
     
     脉动次数:≥3次;
     灭菌温度132-134℃;
     灭菌时间:132℃:≥8min134℃:≥4min
     干燥时间,≥8min,(如是器械,还要适当延长或另用干燥程序专门处理);
     内室压力限度:195kPa-----220kPa 区间,常用设置点为:205kPa210Kpa220kPa
     这样一旦系统丢失了参数,就应能立即调整至正确的设置值;
     
     2. 操作方面:每日开机后,应检查系统时间是否准确,各项参数设置是否正确;每次灭菌前,应对使用的灭菌程序参数和系统基本参数,再次检查与核对一次,防止错误的灭菌参数和基本参数被使用,开始启动程序灭菌后,最好再次检查灭菌参数,以防万一;灭菌时,灭菌人员要在现场关注,核对各过程实际经历时间,注意和及时处理各种意外情况(如停电)。
      3.外部方面:为防止外部电源对PLC的影响,应注意供电情况,按灭菌器的电气要求,采用适当负荷的线路,稳定供给。如电力线路不稳定,建议对灭菌器的控制电气,使用稳压电源装置,专门供给。
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 楼主| 发表于 2011-8-31 10:45 | 显示全部楼层
经历:

    我们这儿使用的某国产品牌灭菌器,一台是2002购入,一台是2005年购入,型号一样,外观也一样。

    较之02版,05版灭菌器在人机界面上有了改进,管道阀门的设计改进更为合理;触摸屏误点击率下降,操作更为方便快捷;增添了自动干燥程序;测漏程序也能对应新标准,并有了打印记录,等等;

    个人认为从05版开始,该厂家的脉动真空灭菌器产品及其技术和设计,趋于成熟。

    总之,消毒员很喜欢用05版的灭菌器来工作。

    但05版灭菌器到了2008年开始,参数就开始出问题:每天开机后,系统时间就回到上个世纪。除了重要程序的几个固化参数没丢,其余参数统统归零,每次都要花时间全部调整;

    后来更好,只要一断电,重新上电开机后,就请调时间参数吧!

    消毒员痛苦之极。

    我就奇怪了,02版的灭菌器从没这些破事,难不成PLC的锂电池两三年就这么完了?

    还是先去检查05版灭菌器的+24V电源模块吧。

    打开电气控制箱时朝PLC模块一看:原来它的PLC和02版灭菌器PLC完全不一样!

    02版的灭菌器,用的是西门子S7-200的PLC,带的锂电池自动充放电,从02版灭菌器开始用,到9年后光荣退休,锂电池都没问题;

    而05版灭菌器用的是一个不知道什么牌子的PLC,说明书说是采用美国进口芯片。

    +24V电源模块是没有问题了。可我把PLC型号抄下来,在网上查了个半死,查到的居然是济南一家厂的产品!

    没有技术方面的介绍和说明。我也不敢拆开PLC去查电池,叫厂家来吧。

    厂家来了拆开一看,真相大白:这个PLC使用的,就是普通电脑主板用的纽扣电池,它只能放电不能充电,怪不得几年后没了电,就掉时间和参数了,换电池后就正常了。

    询问厂家,他们说是为了节约成本,合作开发,就近采购。

    奥,原来如此······
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发表于 2011-8-31 14:06 | 显示全部楼层
向炉师傅敬礼,您的专业知识令人敬佩,谢谢您无私的分享!
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 楼主| 发表于 2011-9-1 10:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 炉师傅 于 2011-9-1 10:12 编辑

2.  操作问题引发的湿包
2.1  预热不足导致湿包
    预热,就是对处于冷态的灭菌设备和管路系统加热,使设备进入热态,为正常的灭菌过程做好准备。

原因:
    如果对灭菌器和其所属的蒸汽管路预热不足,蒸汽供给管路和灭菌器管路及夹层,就可能留有大量冷凝水,在灭菌器进汽加热时,进入内室,造成湿包。

现象:
    有下列一些现象同时出现,即应考虑湿包是否为预热不足引发:
       1.       湿包发现于BD测试中,BD测试包湿包;
       2.       湿包经常发生在每日工作开始的几次灭菌过程中;
       3.       许多棉布湿包,表面有大块水斑和较多浸润点;许多纸塑袋包装,塑料面有水珠积存;许多无纺布包装表面或里面,也发现水珠积存。
       4.       头几次灭菌后,开启柜门时,发现有大量水汽逸出内室,甚至内室底部有不同程度的积水。

检查和判断:
    主要检查的是每日灭菌器开机后,至BD测试之前所做的工作:看看检查清洁了灭菌器后,是否进行了良好的预热。
    另外,对蒸汽管路的预热和排水,和蒸汽发生器(电锅炉,有的话)的启动预备工作,也应按要求一步步地完成。
    如没有良好预热,即可基本判定为预热不足引发湿包。
    良好预热后还是发生如此湿包,可怀疑是蒸汽品质问题,请参考有关章节。

处理及预防:
    请参考我的另外一个帖子,在此不赘述:
    有关大中型蒸汽灭菌器的预热问题
其它:
    据个人观察:一些地方,对大中型灭菌器使用前的各种预热工作没有重视,原因很可能是消毒任务重,时间较为紧迫。
    为此省略预热,直接上马。
    此种做法,无论对灭菌工作本身,还是灭菌设备,害处多多;
    举个身边的例子,很多人都开汽车或摩托车,但同样的时间内:
    有的人开个几年,车子性能仍旧不错,发动机启动顺利,工作平稳;
    有的人开个几年,车子就不行了,发动起来,不是抖动就是很响,发动机还一下子打不着。
    一个很重要的原因就是习惯问题:
    有的人按照说明,启动车后,原地预热一会儿再走,于是车子稳稳驾驶,不大会有问题;
    有的人发动车子后,立即一脚油门飞去,于是天长日久,车就要修。
    任何复杂设备,工作前都需要充分的预备工作,才能达到顺利长久的工作。
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 楼主| 发表于 2011-9-5 20:09 | 显示全部楼层
2.2  升压过快引发的湿包
    请注意:这里的升压阶段,指的是灭菌器在整个灭菌周期的若干次向内室进汽,升压加热的几个阶段。而非仅指在真空阶段后,灭菌阶段前的那个单独的升压加热阶段。
    在脉动真空灭菌器灭菌过程中,采用跨脉冲周期的大部分国产灭菌器,至少要经历4个升压阶段;采用正负脉冲周期的大部分进口灭菌器,则要经历8个升压阶段;
    在这种阶段,灭菌器向内室通入蒸汽,加热内室物品,并稀释和排挤残余空气;
    经反复抽空和升压加热,使整个内室最终达到预定的灭菌温度,随后保持并进入灭菌阶段。
    如升压的过程很猛很快,对于较大的灭菌包来说,开始几次又快又短的升压加热,内部可能仍会加热不足,这样冷凝水的产生会有延迟和滞留,无法及时排走。
    于是真空阶段,冷凝水不能大部去除,在灭菌阶段冷凝水又有滞留。干燥阶段也不能完全除去,最终就会造成湿包。
现象:
    有下面一些湿包,即考虑是否为升压过快造成:
       1.       轻度湿包。即包外观正常,只是手感有些潮湿,器械类包的内部可能有水珠存留,但量很少;
       2.       混装灭菌后,湿包多发生在器械包,而织物包正常或尚可;
       3.       湿包多为本批次灭菌包中,相对较大较重的包件;
检查:
    检查灭菌过程和记录,观察各个升压阶段的时间,是否过短;
    升压快慢标准的依据,个人没有找到。
       GB8599-2008《大型蒸汽灭菌器技术要求自动控制型》中5.10提到的压力改变速率,也只是针对防止因压力变化过快,损害灭菌包装材料而言。
    个人只能给出一个经验数据:
    在灭菌器满载的情况下,各个升压阶段时:
    从负压上升到压力零位不论;
    从0Kpa开始,上升到某个正压位置(一般+80Kpa205.8Kpa),其压力上升的速率,一般为1Kpa/s左右;
    即一秒钟上升约1Kpa或是一分钟上升约60KPa左右;
处理和预防:
    主要是调低进汽压力或流量,一般方法为:
    调低灭菌器的进汽压力,一般压力应调到0.3Mpa左右(对于国产灭菌器);
    有些灭菌器,用的是节流型的调压阀降压,这种调压阀是通过限制蒸汽流量,来达到降压的目的;
    对于这样的调压阀,应在工作中反复调试,使其升压阶段的进汽流量,能让压力上升变化速率达到要求即可。
题外:
    个人发现:许多消毒员对升压的概念是越快越好:
    这样一个批次的灭菌总时间就可减少,周转快,工作结束的也早。
    但是还是老话说的:慢工出细活、欲速则不达;
    于是出现一个有意思的现象:
    我们地区,某国产品牌的灭菌器占有率较高,但近年许多地方,对其新款的灭菌器多有怨言,比较多的意见就是:灭菌变得慢了!
    以1.5立方的为例:满载灭菌,老款的一般50min左右,但新款的却要60min以上;
    究其主要原因,在于新款灭菌器的升压时间,要比老款的时间长;
    个人曾检查发现,新款灭菌器进汽管路尺寸和入口直径,要比原来老款的小。这样对进汽就有流量限制,升压自然变慢。
    无论厂家有意无意,还是另有用意,新款灭菌器的这样做,其灭菌效果,要比没有调整升压的老款灭菌器好,工作比较保险。
    应该算是又进一步。
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发表于 2011-9-5 20:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 xl0826 于 2011-9-5 21:28 编辑

进蒸汽慢是为了避免过热蒸汽出现造成灭菌不合格。
蒸汽从管道进入夹套和从夹套进入内室都是一个减压过程。
如果在减压过程是绝热膨胀,压力会降低,焓不变,温度会比饱和温度高。
所以减压必须慢而且不能绝热。
比如夹套进入内室那根管子要细,要长而且不能保温,要使蒸汽气充分冷却。在蒸汽进入夹套之前也要减压到比夹套压力稍高一点,不能高很多,而且要减少夹套和内室之间接触面积,以避免夹套过分加热内室。

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